
近期,該公司管材車間壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造項目已經(jīng)順利完成,解決了原壓縮空氣供氣系統(tǒng)空壓機功率大,能耗高,存在“大馬拉小車”的電能浪費情況,且供氣管路為鐵質管道,易銹蝕產生銹渣,導致電磁閥閥芯經(jīng)常性卡阻,供氣量無法滿足氣動設備工作需要,增加設備開停機次數(shù)及廢料的產生等問題。
該公司結合生產實際,組織技術人員“把脈問診”研究確立了管材車間壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造項目,制定了具體的實施方案。改造后的管材壓縮空氣供氣系統(tǒng),采用DN63高壓膠管做主管路、DN25PE管做分支管路,不會產生銹渣,對電磁閥及其它氣動部件造成損壞,因此,設備供氣的穩(wěn)定性大幅增加。同時,充分挖掘廢舊設備和現(xiàn)有資源潛力,把已報廢、閑置的7.5KW空壓機、BLT-25A-8空壓機進行維修利用,加裝在管材車間壓縮空氣供氣系統(tǒng)中,分別接通鋼絲網(wǎng)骨架管、瓦斯管生產線、翻邊機、封環(huán)機、擴口機等主要生產設備,根據(jù)生產線開機情況啟動相應的空壓機,實現(xiàn)車間設備供氣精準化,在滿足生產線氣源需求的基礎上,最大程度減少電能損耗,經(jīng)測算,較改造前每年可節(jié)約電費支出8.2萬元。
今年以來,欣塑公司圍繞經(jīng)營目標任務,進一步加強技術創(chuàng)新和修舊利廢工作,促進提質降本增效,助力企業(yè)打贏打勝消滅虧損攻堅戰(zhàn)。下一步,該公司將繼續(xù)開展“五小”創(chuàng)新和合理化建議征集活動,發(fā)動廣大員工創(chuàng)新創(chuàng)效,人人爭當“創(chuàng)客”,推動技術革新,破解降本難題,提高經(jīng)濟效益,讓智慧“金點子”成為創(chuàng)效“金鑰匙”,用創(chuàng)新引擎驅動企業(yè)高質量發(fā)展。